高瓦斯矿井的瓦斯综合防治技术.docx

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文档介绍

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高瓦斯矿井的瓦斯综合防治技术 引言 郑煤集团超化煤矿矿井生产能力240万t/a。井下有5个生产采区,开采标高-300--100m,矿井瓦斯等级为高瓦斯矿井,煤层厚2.0-21m,属“三软”不稳定厚煤层,主付井进风,东西两风井回风,现有两台主要通风机运转,备用通风机两台,矿井总进风量8760m?;/min,总排风量9340m?;/min,瓦斯排放量37m?;/min。近几年来,随着开采标高的延伸,矿井相对瓦斯涌量越来越高,下山掘进工作面甚至出现瓦斯动力现象,为有效防治矿井瓦斯,该矿共投入资金1860万元,对矿井瓦斯实施综合治理,为矿井安全生产创造了良好条件。 1建立合理牢靠的通风系统 1.1改造通风系统,提高通风能力,坚持以风定产 20XX年该矿东西两回风井分别改造使用了bdk轴流式节能通风机,增加矿井总进风量2880m?;/min,削减矿井漏风311m?;/min,增加矿井通风生产能力66万t/a,电机功率降低150kw,年平均节约电费50万元。解决矿井通风能力不足问题,使矿井通风系统的能力和牢靠程度有了明显提高。 1.2优化矿井通风网络,降低通风阻力 针对矿井主要巷道失修,断面小,风阻增大,通风能力难以提高,该矿特地成立巷修队将主要通风巷道全部扩修为10.5m?;断面u型钢支架巷道,共计3800m,同时,各下山采区实现专用回风巷,共计新掘专用回风巷3000m,通风网络缩短860m,实现了矿井降阻增风、减耗目标。 1.3完善通风设施,优化通风系统,提前升级改造机电设施 22下山煤巷掘进工作面出现瓦斯动力现象后,该矿不等突出矿井鉴定结果,就严格根据突出矿井标准对通风、监测、机电等系统进行升级改造,用锚杆等加固加厚风门墙体,临时通风设施一律取消,安装防逆风装置,主要巷道及掘进巷道每隔50m安设一组压风自救装置,全部机电设施全部根据高突矿井井下电器要求进行

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