2021年6月上传-MOLDFLOW基本应用分析报告.ppt

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文档介绍

结论与建议1 从分析结果中得知: 模穴表面温度分布不太均匀,冷却效果不太理想。 使用350t的成型机可以满足该产品的成型要求。 有一条加强筋发生严重滞流现象,导致产品短射。归因于此肋太薄(仅0.9mm左右),而浇口又距离此肋太近,塑料流动到该处时受到极大阻力而停滞不前,滞流时间太长,温度急剧下降而迅速凝固。实际试模中用GE PPE+PS+40%GF的塑料可能勉强填满,但成型窗口很窄,仍可能会短射,对此应高度重视。 局部区域太厚,周围区域先行凝固而切断了保压回路,致使其得不到有效保压而发生严重缩水凹陷。 翘曲变形量不大,其中收缩不均因素为主要因素。 分析说明二 ?CAE模流分析将首先在Original1的基础上进行改善,主要改善方向为克服滞流短射问题及缩短冷却时间,改善方案为Revised1。 Revised1浇注系统设计 由于一侧浇口距离发生滞流短射的加强筋太近,因产品结构已定而不能修改,故另一改善方法为让浇口远离该区域,避免塑料停滞时间过长。Revised1将靠近加强筋的浇口下移10mm(基于模具结构的限制及流动平衡,不能下移太多),另一浇口位置不变。 Revised1 Original1 下移10mm Revised1冷却系统设计 水路设计基本上与Original1相同,其中将图中框示的水路依箭头方向作了平移。左图配合浇口平移5mm;右图平移38mm,远离发生滞流的加强筋 。 Revised1基本成型条件 注射机设定: Machine maximum clamp force: 350 tonne Maximum pressure: 216.00 MPa Maximum injection speed: 422.52 cm^3/s Screw diameter: 58.00 mm 充填条件(提高料溫,提高流速): Mold temperature : 70.00 deg.

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